Achievements in Industrial Ozone bleahing - Chinese Language
1 of 6
Download to read offline
More Related Content
Achievements In Industrial Ozone Bleaching Germer, Metais, Hostachy Chinese Version
1. Technology ·技术 进 步
Achievements in industrial ozone bleaching
臭氧漂白工业的发展
⊙ 编译 冯晓静
关键词:臭氧;高浓漂白;中浓漂白
中图分类号:TS745 文献标志码:B 文章编号:1007-9211(2011)19-0067-06
随
着环境方面的压力和全无氯(T C F)漂白工艺的兴 选择了使用臭氧漂白。
起,臭氧漂白也越来越受到造纸工业的欢迎。臭氧 (3)位于巴西某浆厂的两条浆线产能扩张项目中,同样选
漂白的首个工业化工艺在19年前开始运行,像其他 择了臭氧漂白。
的新工艺、新技术一样,一开始也同样遇到了技术上的难题。 臭氧漂白工艺 对阔叶木浆 和 针 叶木浆是非常有 效 的,
但 通 过各方面的研究,如优化混合技 术,更好地了解 臭氧 对 对于硫 酸 盐法和亚硫 酸 盐法浆的漂白能满足其 要求的最 终
纸浆性能的影响以及不断地改良整个臭氧漂白工艺等,使目 指 标。通常, 浆的生产 者会忽略臭氧漂白工艺相比于传统
纸
前含有臭氧段的ECF-Light漂白工艺可以和传统ECF漂白工 E C F漂白工艺,如D 0 -E o p -D 1-D 2 或者是该漂序的相似漂
艺具有相似甚至更好的漂白效果。 序,所带来的环保优势,如因为臭氧漂白能明显地降低漂白
继第一套臭氧漂白系统运行后,目前全 球已有22家浆厂 水用量,约每吨浆可降低4~6m 3 的漂白水,这样可有效地减
使用含有臭氧漂段的漂白系统,通常称这种漂白为L i g h t- 少废水的排放量。几乎所有的项目在投资之前考虑最多的便
E C F漂白。在这22家工厂中,其中有16家只生产阔叶木浆,4 是投资的回报问题,在臭氧漂白工艺运行、优化的几十年来不
家既生产阔叶木浆又生产针叶木浆,而位于瑞典O s t r a n d的 停地向投资 者证明了臭氧漂白可有效地减少漂白成本,据臭
SCA工厂和位于德国Blankenstein的Rosenthal工厂仅生产 氧漂白使用浆厂的反馈可知在E C F漂序中使用臭氧漂白工艺
针叶木浆。在这22家含有臭氧漂白段的工厂中,其中有13家工 后,漂白成本可降低20%~32%,如果浆厂是在原漂序为T C F
厂是在21世 纪前期开始使用的。3家将其2条漂白线安装了臭 的基础上引入臭氧漂段,则漂白成 本下降更为明显。臭氧漂
氧漂白段,这3家工厂包括位于日本的王子制纸、位于巴西的 白的高效性使漂白过程中漂白化学品的使用量显著降低,如
Fibria纸厂和位于印度的ITC纸厂 位于巴西的Fibria纸厂在
。 E C F漂序中的二氧化氯、 C F漂序中的过氧化氢以及E C F和
T
1995年为其日产900吨的B浆线安装了臭氧漂白段之后,2002 T C F漂序中均会用到的氢氧化钠。另外,臭氧漂白还可以降
年为其新的日产2500 吨的C浆线安装了臭氧漂白段。 i b r i a
F 低漂白过程中蒸汽的使用量。通过多条臭氧漂白投入运行的
纸厂的决定也充分表明了臭氧漂白段完全满足了B浆线运行7 情况看,用臭氧漂白段代替二氧化氯漂段所带来的投资成本,
年来所有的要求和期望值。 将在投产运行后的2~4年内收回。
2011年4月,又有4条新的臭氧漂白系统签约成功,并将于 与传统的E C F漂序相比,添加了臭氧漂段的漂白工艺不
2012年开始运行。4条新的臭氧漂白线分别是: 但不会影响纸浆的强度指标,还会带来如下的好处:
(1)日本王子制纸在中国江苏南通的年产70万吨的浆线, (1)纸浆漂后白度上升(约在92%~93%ISO)。
已决定采用臭氧漂白,另外,日本王子制纸在日本的浆线同样 (2)可以显著降低纸浆白度的返黄情况。
采用了臭氧漂白。 (3)明显降低浆料的抽提物含量,降低约50%~75%。
(2)位于奥地利的Lenzing纸厂的浆线产能扩张项目中, (4)降低磨浆段能耗,至少降低10%。
Oct., 2011 Vol.32, No.19 China Pulp & Paper Industry 67
2. 技术进步· Technology
(5)在溶解浆的生产中,可有效地控制浆料的黏度。 浆料快速反应的先决条件。浆料经压缩脱水后,首先在螺旋
臭氧漂白工艺的工业化使用使臭氧漂白技术得到了很大 碎解机中进行浆料的松散,然后在重力的作用下将浆料送进
的优化和改进,已经将臭氧漂白开发初期的一系列问题通过 反应器,而臭氧也会在稍低于大气压的压强作用下输送到反
实际运用得到了解 决。为了使广大纸 浆生产商更好地了解 臭 应器中,臭氧漂白反应后,用碱液将浆料进行稀释。
氧漂白目前的发展状况,本文将臭氧漂白技术的进展和成果 Z eTr a cT M 可使浆厂以更低的废水排放量,建立一个更加
进行介绍。 封闭的系统,而不需将酸性与碱性滤液 互相混合。酸碱中和
会形成一些难于处理的沉淀物。尽管臭氧漂白为酸性工艺,
1 臭氧的产生 但在加碱前仍不需洗涤,因为浆 料浓度非常高。在浆厂中使
臭氧的产生是纯粹的现场生产的过程,臭氧生产中仅需要 用臭氧时,安全问题至关重要。ZeTracT M 的一个设计特点,就
能源和氧气作为原料,通常是通过现场的变压吸附产生臭氧。在 是在反应器中保持一定的负压,因此不会有臭氧逃逸到大气
电场中有氧气的存在下可生产浓度为12%的臭氧。见图1。 中。在目前的漂白技术中,ZeTracT M代表了将白度和环保要求
目前的臭氧生产装置比第一台用于漂白生产臭氧装置的 有机结合的最为智能的方式。
效率提高了50%。Z-Comp ac t系统是专门为制浆造纸行业的
臭氧漂白工艺设计制造的臭氧发生装置,该套系统具有每小 3 中浓臭氧漂白系统
时250k g臭氧的生产能力,每天可生产6吨的臭氧。图2为葡萄 中浓臭氧漂白技术的发展主要取决于臭氧混合器的发展,
牙Celtejo浆厂正在运行的Z-Compact系统。 因为臭氧混合器是中浓臭氧漂白技术的核心设备,漂后浆料的
现在臭氧发生装置每生产1k g臭氧仅需要7~8kW h的电 质量也主要取决于混合器的效率。首批安装中浓臭氧漂白系统
能,这样就使得1k g臭氧的生产成本比1k g二氧化氯的生产成 的工厂在漂白运行中遇到的漂后浆料质量问题均是由于第一
本低。 代中浓漂白技术中的臭氧混合器效率不高,不能把臭氧和浆料
均匀混合,并且混合器在运行中还会影响纤维的强度指标。
2 高浓臭氧漂白 安德里茨、GL&V和Lenzing Technik是三家中浓漂白
1992年,第一台高浓臭氧漂白系统在美国弗吉尼亚州富 系统臭氧混合器的供应商,通过研究三家的设备可发现所有
兰克林市的Un ion Camp制浆厂开始运行。该臭氧高浓漂白 的中浓臭氧漂白段的设计原理是相同的。对比三家公司产物
系统是根据C-F r e e ? 过程进行的,首先调节浆料的p H值,将 的工业化运行结果显示,当臭氧的添加量为3~6k g/a d t时,
浆料的浓度浓缩到40%,然后将浆料尽量松散后在大气压力 使用安德里茨公司的臭氧混合器时需要两个混合器才能达到
的作用下将浆料挤压到带有搅拌装置的臭氧反应器中。在上 最好的漂白效率,而当臭氧的添加量为4~5k g/a d t时,使用
世纪90年代后期,美国、瑞典、南非和德国地区的C-Fre e ?系 L e n z i n g Te ch n i k公司的臭氧混合器时需要一个混合器就
统均由Sunds Defibrator公司提供。 能达到最好的漂白效率。
TM
现代的高浓臭氧漂白装置主要使用Z eTr a c 技术,该技 相比于高浓臭氧漂白,在12%的中浓条件下的臭氧漂白,
术由芬兰美卓公司提供,美卓将C-F r e e ?系统进行简化开发 漂白过程中会产生更多的滤液,因此反应必须在一个加压反
TM
了Z eTr a c 技术,如图3所示。通过第一台臭氧漂白装置的安 应器(压力在7~8b a r s)中进行,同时总的气流(包括臭氧和
装和使用,了解到臭氧与浆料接触漂白的时间非常短,仅需要 氧气)也必须经过压缩。安德里茨公司典型中浓臭氧漂白流程
1m i n的时间,之后进行5~10m i n的抽提。臭氧漂白中臭氧与 见图4。
浆料短的接触时间可进一步缩小臭氧反应装置的体积,减少 从图4中可见, 个反应过程 是在臭氧混合装置中进行
整
TM
投资成本。在第二代臭氧反应装置Z eTr a c 技术中将螺旋进 的,但混合装置并没有对臭氧的反应效果产生影响而仅是保
料器、精磨疏解 机及抽提段之前的清洗装置均取消掉,而第 证有稳定的臭氧和浆料混合流体运送到喷气流管道中,这样
二代反应装置的简化也显著地降低了投资成本、过程能源消 就可以进一步降低气压,气压可由12b a r降低到9b a r,气压的
耗、设备的维修成本及废水的排放量。 降低直接带来漂白成本的降低。安德里茨公司的中浓混合器
TM
图3说明了二代臭氧漂白反应器Z e T r a c 系统的工作 适用于气态漂白药品的混合,它的结构不是通常的那样使浆
原理, 浆先经过酸化后进行浆 料浓缩,
纸 达到浓度为38%~ 料进入非常狭窄的隙缝中,利用高剪切力使之与化学品混合
42%,研究表明臭氧漂白中保证浆 料的高浓度是臭氧气体和 均匀,需耗费较高的动力,它是一种管道全通式的混合设备。
68 第32卷第19期 2011年10月
3. Technology ·技术 进 步
该混合器象阀门一样进出口用法兰连接到浆管上,体内两个 术命名为Ec c entr ic Mi xers,该技术的发明实现了中浓臭氧
椭圆环转 子使 通 过管 道的浆流产生高湍流并 把气泡打 碎达 漂白的流动中漂白和保障停留时间于一体的效果。
到良 好的 混合。这 种中浓混合器用于日产10 0 0 t浆的一段混 Eccentric Mixers臭氧混合技术发明后,Lenzing公司
合只需50k W电力负荷,而其它高剪切力混合器一般在10 0~ 对其公司原来的2条臭氧漂白线 进行了改 进, 进后的 效 果
改
150kW。 显示,在相同臭氧用量的情况下,臭氧漂后白度上升了2.5个
安德里茨公司为芬兰的A h l s t r ? m公司负责改造升级了 百分点。如果保持漂后白度不变, c entr ic M i xer s臭氧混
Ec
第一代混合器,在没有对原来设备做出大的设计改动的基础 合技术的使用结果显示,节省了A漂白线50%的漂白化学品成
上 降 低 气泡 的 体 积,增 大 湍流 和 缓 和 流 体反应中的 机 械作 本,而节省B漂白线38%的漂白化学品成本。
用。通过改造达到了混合效果的均匀性及保持了浆料漂前和
漂后的强度性能。 4 漂后浆料质量
1992年, en z i n g公司在Kvaer ner工厂开启了其第一台
L 自动控制系统的发展,特别是确保精确度和可靠性等自
中浓臭氧漂白混合体系,自此之后Lenzing公司便没有间断对 动控制技术的发展,也明显地提高了臭氧漂白的效率。目前,
臭氧混合体系的研究。正是由于L e n z i n g公司对臭氧混合器 在控制系统的帮助下,可精确并准确地调节臭氧的加入量、
的研发,发明了属于该公司自己的臭氧中浓混合器,并将该技 p H值、反应时间和反应温度,而这些因素的准确性也保障了
臭氧漂白后浆料的质量。但不少纸浆厂仍然认为臭氧漂白技
术依然停留在20年前的技术水平,并且认为臭氧漂白的效率
不如传统的E C F漂白系统高,特别是臭氧漂白应用于针叶木
浆。因为目前安装臭氧漂白系统的浆厂主要位于欧洲、巴西、
南非、澳大利亚、印度和日本,而这些国家都属于针叶木资源
比较匮乏的地方,因此均采用阔叶木材,但这并不意味着臭氧
图1 臭氧产生机理 漂白系统不适合针叶木原料。
臭氧是一种强氧化剂,之所以臭氧漂白会成为有前途的
漂白方法,主要是臭氧对 木素降 解中的准确的选择性,臭氧
与木素的反应活性是臭氧与碳水化合物反应活性的1000倍,
也就是说只要有剩余木素的存在,臭氧便很少会和碳水化合
物反应,这样便不会造成纸浆强度的损失,并且节约了漂白过
程中的化学品用量和能源消耗量。如图5所示。
1998年,为了将漂后纸浆的白度提高到93%I S O,位于加
拿大E s p a n o l a的D o m t a r工厂将原有的E C F O-A-D-E-
DnD漂序转化成Light ECF O-A-ZD-E-DnD漂序。改造
之后,Domtar工厂
通过含有臭氧漂段
的Light ECF漂序
图2 葡萄牙Celtejo浆厂的Z-Compact系统 的漂白结果与之前
的漂序结果对比发
现,臭氧 并 没有 对
浆 料 的 黏度、P F I
强度指标及纸机运 图4 安德里茨公司的中浓臭氧漂白装置
1-大气水腿 2-中浓泵 3-AZ-FS臭氧混合器
行性能产生任何影
1 4-AZ-FS臭氧混合器2 5-臭氧反应器 6-
响。 带气除装置的流体排卸口 7-洗涤器 8-中浓
图3 臭氧漂白装置的第一代C-Free和第二代ZeTrac TM 位于斯洛伐 喷放管 9-中浓泵
Oct., 2011 Vol.32, No.19 China Pulp & Paper Industry 69
4. 技术进步· Technology
克Ru z o mb e r ok的Mo n d i纸厂主要生产白度为89%IS O的针
叶木浆和阔叶木浆,2004年该工厂将原来使用的D-E o p-D-
E-D漂序改造成Z E o-D n D漂序,改造成新漂序后,经过Z E o
漂白后只有一段洗涤。Mondi工厂对比了针叶木浆和阔叶木浆
使用改造后漂序和之前漂序的使用效果,如将之前漂序的漂
白效果设定为100%,则使用新漂序的漂白效果见图6、图7。
由图6可知,对阔叶木浆来说,前后两种漂序漂白结果相
差并不大,相比于之前的漂白,添加了臭氧后的漂序,漂后浆料
的耐破指数略有增加,撕裂指数和挺度分别降低了8%和7%,
裂断长和抗 张指数分别增长4%和2%。但使用了新的漂序之
后,磨浆时的能耗降低了11%。
由图7可知,对针叶木浆来说,采用了新的漂序后,漂后浆 图5 臭氧与木素和碳水化合物的主要反应成分
料的耐破指数、撕裂指数和挺度分别降低了3%、10%和6%,裂
断长和抗张指数均提高了2%,而磨浆时的能耗降低了10%。
M o n d i工厂自运行新的漂白工艺后,表示含臭氧漂段的
E C F 漂序 对 纸 机的运行 性能没有任何的影响,并且在 20 05
年创造了复印纸生产过程中新的全球纸机运行记录,达到了
1500m/m i n的车速。2008年, n d i进一步优化升级了含臭
Mo
氧漂段的E C F漂序,将最后一段的D段漂后安装了P O漂段,
优化升级后的臭氧漂白效果见图8。从图8可见,进一步优化
升级后,臭氧漂后纸浆的各个性能进一步提高。
位于印度B h a d r a c h a l a m的I T C浆厂在使用了5年的 图6 打浆度为27°
SR的阔叶木浆Light ECF漂白和传统ECF漂
白效果比较
E C F漂白工艺后,于2007年将原有的漂序改造成为含有臭氧
漂段的Light ECF漂段,ITC浆厂表示使用了Light ECF新
的漂序后,漂后纸浆的性能变化如下:
(1)裂断长增加了5.5%。
(2)耐破因子增加了10%。
(3)撕裂因子增加了6%。
(4)漂白化学品的消耗 成 本 吨 绝干 浆下降了约450卢比
(约10美元)。
5 运行参数 图7 打浆度为27°
SR的针叶木浆Light ECF漂白和传统ECF漂
臭氧反应温度是臭氧漂白工艺中非常重要的指标,上世 白效果比较
纪90年代的臭氧漂白温度为40℃,实践证明40℃的温度对臭
氧漂白是不合适的,因为臭氧漂段通常是设在氧脱木素之后、
碱抽提 之前,而氧脱 木素的温度通常是85~95℃,而碱抽提
的温度通常是60~80℃,这样就不得不现将氧脱木素后的浆
料冷却,然后将臭氧漂后浆 料再加 热。给实际操作带来了不
便,增加了操作步骤,提高了生产成本。
臭氧漂白发展初期,认为较高的臭氧反应温度会降低臭
氧漂白的效率,加速臭氧的分解,提高浆 料中过渡金属的负 图8 Mondi工厂臭氧漂白系统的工艺图及漂后结果
70 第32卷第19期 2011年10月
5. Technology ·技术 进 步
面影响,并降低漂后浆料的性能。但经过近20年来的实验研 上世纪90年代,含有臭氧漂段的漂序通常含有6或7个漂
究表明,原来认为的较高温度会影响臭氧漂白效率的想法是 段,如下:
完全不成立的,实验研究了阔叶木浆臭氧漂白,表明60℃甚至
表1 不同臭氧漂白温度对漂后浆料Kappa值的影响
更高的反应温度均不会影响臭氧漂白效率,并且漂后纸浆的
性能也没有负面影响。 43℃ 43℃ 58℃ 61℃
M o n d i浆厂将臭氧漂白温度由原来的43℃提高到61℃, Z(EO)漂段后的卡伯值 4.1 4.0 4.0 3.8
提高后漂后纸浆白度提高了1.8%ISO,白度返黄程度降低,挺 ClO 2用量 kg/adt 24.5 23.5 24.7 24.4
白度 %ISO 85.9 85.2 86.6 87.7
度和臭氧脱木素率均有所提高,见图9、图10、表1。
位于E s p a nol a的D omt a r浆厂一开始运行臭氧漂白的温
度为55℃,后来该公司将臭氧漂白温度调到了60℃,温度调整
后木素脱除率提高了5%~10%,漂后白度提高了1%I S O,目前
Domtar浆厂的臭氧漂白温度已经运行到了70℃。
20 05年之后安装臭氧漂白系统的所有的阔叶木浆厂 臭
,
氧漂白的运行温度最低为55℃,漂白温度的提高明显地节约
了漂白过程蒸汽消耗量,如M o n d i浆厂将臭氧漂白温度调整
到58~61℃后,蒸汽消耗量减少了75%。
芬兰美卓公司通 过实验 证明,以桉 木浆为例,含有臭氧
漂段的ECF漂序的漂白蒸汽消耗量仅为传统ECF漂序蒸汽消 图9 在Mondi浆厂中,不同臭氧漂白温度对纸浆漂后白度及
耗量的25%,见图11。实验表明,传统ECF D HT-Eop-D漂序 白度返黄的影响
吨漂白浆蒸汽消耗量为249k g低压蒸汽和40k g中压蒸汽,而
Ze-DD漂序吨漂白浆的蒸汽消耗量仅为65kg低压蒸汽。
位于印度Bh ad rach a l am的ITC浆厂的实际运行经验也
表明,通过将原来的D-E o p-D漂序改造成含有臭氧漂段的
ECF漂序后,漂白蒸汽消耗量降低为原来的50%。
通常情况下,传统的阔叶木浆漂白以酸处理段或高温二
氧化氯漂白为起始漂白段,而酸处理或高温二氧化氯漂白有
两个好处:(1)去除己烯糖醛酸,因为该成分的存在会增加
二氧化氯的消耗量,并且加重漂白白度的返黄现象;
(2)去除
过渡金属离子,因为过渡金属离子的存在会加速过氧化氢的
图10 在Mondi浆厂中,不同臭氧漂白温度对漂后纸浆强度
分解。因为针叶木浆没有己烯糖醛酸的困扰,但是有过渡金 性能的影响
属离子的干扰,因此传统针叶木浆漂白中以螯合段作为初始 注:以43℃臭氧漂后纸浆强度性能指标作为100%。
漂白段。不管是酸处理段还是螯合处理,其安装及运行成本
都是比较高的,而如果在传统的E C F漂序中加入臭氧漂段,
实践证明之前的酸处理段和螯合处理就可以取消,因为臭氧
漂白是在酸性条件下进行的,己烯糖醛酸可在臭氧处理过程
中去除60%,这使臭氧处理比酸处理去除己烯糖醛酸的效率
提高,这也是臭氧漂后浆 返黄 现象不明显的原因所在。事实
上,臭氧漂白过程中不仅可有效地去除己烯糖醛酸,也可以有
效地去除过渡金属离子。
6 含臭氧漂段的漂序 图11 桉木浆不同漂序中低压及中压蒸汽消耗量比较
Oct., 2011 Vol.32, No.19 China Pulp & Paper Industry 71
6. 技术进步· Technology
E-D漂序。
(4)位于印度Bh ad r ach a l a m的I TC浆厂的Z e-DP漂序
(见图12)。
(5)位于西班牙Sniace浆厂的Z(EOP)-(PO)漂序。
(6)位于葡萄牙的Celtejo浆厂的Ze-D-P漂序。
7 结论
(1)在20年研究和不断改进的基础上,臭氧漂白已经逐渐
被造纸行业熟悉。臭氧漂白已经被证明是一个安全的,并且可
以节省漂白成本、降低废水排放量且操作简单的漂白过程。
图12 位于印度ITC浆厂的Ze-DP漂序流程
(2)臭氧漂白适应于阔叶木浆和针叶木浆,漂白过程不
(1)位于芬兰P i e t a r s a a r i的U P M浆厂的A-Z D-E o p- 会对漂后浆料的物理性能带来负面影响。
ZD-Ep漂序。 (3)高浓臭氧漂白和中浓臭氧漂白中,臭氧和浆料接触反
(2)位于德国B l a n k e n s t e i n的R o s e n t h a l浆厂的 应的时间都非常短,仅需要1m i n的时间,并且过程安全、可靠
Q-OP-D-Z-PO-P漂序。 稳定。
(3)位于加拿大E s p a n o l a的M o n d i浆厂的A-Z D-E o- (4)高浓臭氧漂白是在空气压力作用下进行的,臭氧反应
DnD漂序。 后,仅需要5~10 m i n的抽提处理,不需要洗涤。这样可循环
但近10年来,不管是阔叶木浆还是针叶木浆采用臭氧段 使用碱抽提段的滤液,将滤液直接用到漂前浆或臭氧处理后
漂白时,采用的漂序都仅含有3或4段,如下: 的洗涤段,减少了漂白废液的排 放 量,约吨漂白浆废液 排 放
(1)位于日本Yufutsu的日本制纸浆厂的Z-D-Ep-D漂序。 量减少4~6m 3。
(2)位于斯洛伐克Ru zomb erok的Mond i浆厂的ZEop- (5)随着臭氧漂白技术和臭氧漂白设备的发展,中浓臭氧
D-P漂序。 漂白工艺也被认为是可行、可靠的先进漂白工艺。
(3)位于澳大利亚M a r y v a l e的日本制纸 浆厂的Z D-
[收稿日期:2011-09-06]
本刊讯(王建华 报道) 9月8日,来自
冠豪高新拟在山东东平 全国防伪标准化委员会、国家邮票印制局、 永
建特种纸产业基地 中国人民银行印制科学研究所、
行业协会等组织的专家组,
中国防伪
根据《防伪技
泰
本刊讯(冠豪高新 消息) 冠豪高新9月16日发布公告称, 术产物通用技 术条件》等国家 标 准,在北 防
公司拟增资控股华东纸业,并拟在后者所在的山东东平建设 京中国防伪行业协会会议室召开永泰集团 伪
特种纸产业基地。两项投资合计不高于9113万元。 申报的“永 泰 防伪 纸”产物防伪技 术 评定
公告显示,公司拟出资不超过3865万元增资山东华东纸 会议。
纸
业有限公司,取得 其绝 对控 股权约 65%。该公司位于山东 东 专家组听取了研究报告、产物介绍、 通
平,注册资本550万元。 管理和安全保密措施、防伪识别特征等, 过
增资完成后,冠豪高新拟向银行贷款不高于5248万元, 经过讨论认为:
“永泰防伪纸”产物是采用
建设特种纸 生产项目,规划建成特种纸 原纸 造纸能力约3.2 彩色纤维、荧光 纤维、温变 纤维等以及多
技
万吨、特种纸涂布分 切能力约3.2万吨、总资产约为1.5亿元 层多色成型、染色、定位、涂布等技术和专 术
的特种纸产业基地。 用设备,由表层、芯层、底层构成的防伪产 评
公司当晚还披露了另一项投资计划,拟以不高于200万元
收购现 控 股子公司广东冠豪新港印务有限公司5%的剩余股
品,防伪特征明显,可通过感官鉴别真伪,
识别方法简便,不易仿制。当场 一致 通 过
定
权。收购价格待评估后确定。 防伪技术评定,颁发了证书,有效期3年。
72 第32卷第19期 2011年10月