2. 회사개요
주 소
16
- 본사 & 공장 : 경기도 화성시 마도면 쌍송리 40- TEL (031)355-6080~2
- FAX (031)355-6083
- Homepage : www.dsci.co.kr
- E-mail : dsci@dsci.co.kr
대표이사 :
신 공 순
공장규모 :
대 지
건 평
: 3040
㎡
: 2145 ㎡
종 업 원
: 61 명
매 출 액
: 50 억 (2011 년 )
3. 회사연혁
1985 월
2
~
: 경기도 군포시 당정동 2-7 대성화학으로 창업
1992. 2 :
㈜대성화학으로 법인설립
1990 1995. 11 : 수입에 의존한 OIL-FILTER 적색 NBR O-RING
~
국산화 개발
1996. 4 : 국립공업 기술원 경기지방 사무소 기술지도
2002. 11 : QS9000 / ISO9002 인증획득
2002. 12 : 현 위치로 신축이전
2003. 12 : ISO9001(2000) 인증획득
2000 2005. 01 : 현대 . 기아자동차 SQ-MARK 인증 획득
~
2007. 11 : INOBIZ 업체선정
2008. 02 : 기업부설연구소 설립
2009. 06 : 클린 (CLEAN ) 사업장으로 선정
2009. 08 : 현대 . 기아자동차 SQ-MARK B 등급으로 레벨
업
2011. 12 :
자동차 진흥재단 컨설팅 완료
4. 경영이념
국가발전에 기여하는 자부심
급변하는 국제발전에 부흥하는 도전정
신
하나라는 공동체 사고로 품질혁신을
통한
강한 회사 육성 .
경영 방침
B
매출액 증대
- 영업 경쟁력 확보
- 해회시장 개척
품 질 방침
- 품질 경영
C
- 신기술 배양
- TS16949 시스템 준수
Q
- 관리효율 증대
- 지속적인 품질개선
- 노사 신문화 창출
- 고객불만 ZERO
8. 매출현황
주요거래처 및 매출액
업 체 명
(2011 년 기준 )
자동차점유율 : 70%
50 억
점유율
38 억
인지 그룹사
35 %
26 억
20 억
코리아오토글라스
12 %
코리아에프티
13%
기타 ( 경동나비
엔)
63 억
40 %
`08
9. 신기술 개발 내용
- 휠 베어링의 고수명 고밀폐 오일실
개발
○ 고 밀폐 오일실 (Seal) 은 회전기기의 밀봉장치로 회전부와 고정부가
접촉하여 최소한의 누유를 제한하려는 기계부품
적용분야
- 공작기계 부품
- 산업기계 , 초대형 부품
- 수송부품 ( 자동차 , 철도차량 )
○ 최근 기계부품의 고성능화 추세에 따라 베어링 성능에 영향을 미치는 오일 실부의
성능향상이 요구됨 .
- 효과적인 오일의 누유 방지구조
- 외부로부터의 혼입된 이 물질을 효과적으로 배출할 수 있는 구조
10. 제품 소개
1 종 ~4 종 복합호스 및 이중압출 호스제품
- 단일호스
-2 종재질 2 중관
- 내부편사 호스
산업용 고무제품 외 400 여종
철도 차량용 Oil-Seal 및 Rubber ( 제동장치 , 에어호스 ),
자동차 및 중장비 Oil – Filter Gasket, O – RING
무독성 Rubber, 절연배관 Ring ,
전자 , 카메라 부품 Rubber Packing
자동차용 . 산업용 Hose 제품
재
질 : 불소고무 , Silicone, NBR, CSM,
H-NBR, ACM, EPDM, CR 등
물성에 따라 다양하게 제조 가능합니다 .
11. 제조설비목록
설
비
명
규
격
수 량
설
비
명
규격
수량
KNEADER
75L
1
외 압출기
Ø 100
1
OPEN MILL
18 ”
1
이중압출기
Ø 70
2
폴리머 절단기
150Kgf
1
내 압출기
Ø 80
1
칭량 컴퓨터 프로그램
팬티엄 4
1
보강사 편조기
32, 24 carrier
5
진공자동유압 PRESS
250TON
2*4
세척기
자동 3 수조
2
자동유압 PRESS
200ON
2*4
가류가마
2m * 4 m
3
진공자동유압 PRESS
650TON
2*1
보일러
1.5 TON
2
폭재단기
900M/M
1
시험 OPEN MILL
7”
1
중량절단기
650M/M
2
금형청소기
600M/M
1
컷팅기
230M/M
1
전자식 지시저울
0.1g ~
5
오븐기
1M*1M
1
오븐기
2M*3M
2
12. 시험설비목록
시
험
설
명
비
규
격
수
량
시
험
설
명
비
규
격
수
량
RHEOMETER
KHR 2000
1
무니점도시험계
KHR 2000
1
오존 / 노화시험기
200 PPM
1
자동 리크 시험기
5EA
1
내한 / 노화시험기
-40℃~250℃
1
호스 파열압 / 부압 시험기
수압식
1
내열 / 노화시험기
0℃~250℃
1
쇼아 A Type 경도계
0~100 POINT
2
내유시험기
0℃~250℃
1
디지털 버어니어 켈리퍼스
0.01~200mm
4
UTM
1,000Kgf/cm2
1
다이알 정밀게이지
0.01~200mm
1
비 중 계
0.01~120g
1
적외선온도계
-60℃~600℃
1
투 영 기
100mm
1
표면온도계
-60℃~200℃
2
카본 분산 전자 현미경
1μm
1
비접촉 3 차원 측정기
*2000
1
13. 시험설비
레오 메타
내부압 / 파열압 시험
기
투영기
내한 , 내열 노
화
시험기
인장 , 신율측
정기
경도
계
비중
계
분산현미경
무늬
시험
기
내유시험기
내오존 시험기
대성화학의 제품 신뢰성 Test 로 품질을 보증합니다 .
대성에서 생산되는 제품은 가황 고무 물리적 시험방법 (KS-M6518) 에 의해 Test 되어지고
Test 제품들은 실제 차량에 장착되어 Test 되고 있습니다 .
측정장비 및 DATA 관리는 최신 Computer System 으로 체계적이고 과학적으로 관리됩니다
.
14. 등록 사항 인증서
부품소재전문기업확인서
부품소재전문기업확인서
기업 부설연구소 인정서
기업 부설연구소 인정서
SSQ 인증서
SSQ 인증서
특허 출원 등록
특허 출원 등록
SQ 인 증 서
SQ 인 증 서
INNO – BIZ 확인서
INNO – BIZ 확인서
ISO 9001(2000) 인증서
ISO 9001(2000) 인증서
TS 16949
TS 16949
벤처기업 확인서
벤처기업 확인서
환경인증 14001
환경인증 14001
16. 품질 혁신활동 진행 개요
필요기술 습득
필요기술 습득
WORST ITEMS 집중
WORST ITEMS 집중
원재료 관리분석
원재료 관리분석
- 압출 기초 기술 습득
집중적으로 개선 하고 F/back
금형문제점 파악
금형문제점 파악
품질비용 영향력이 높은 부품
- 성형 ( 가황 ) 기술 재 정리
기존문제점 및
기존문제점 및
개선방향 정리
개선방향 정리
성형문제점 분석
성형문제점 분석
혁신적
목표설정
조직총체적
활동
목표
달성
작업방법 분석
작업방법 분석
문제점 예방 및
문제점 예방 및
관리기술 분석
관리기술 분석
경쟁력 강화
경쟁력 강화
부품 개발 //양산 프로세스
부품 개발 양산 프로세스
3정5행
3정5행
- 부품 설계 / 금형개발 프로세스의
최적화와 시스템화
현장 참여 Program
현장 참여 Program
- 현장사원 참여에 의한
낭비 없는 현장구축
17. 4M 분석
주요개선필요부분
MAN
• 관리자 교육 및 품질 교육필요
• 개선 , 제안 활동 필요
• 압출 Loss 량 절감 필요
MACHINE
• 압출 생산성 향상 필요
• FMB 시트 이형제 변경 필요
METHOD
MATERIAL
• FMB 편차 감소를 위한 통계적 관리 보
완
대응
고무 품질 관리 담당 교육
개선 , 제안 제도 활성화
압출 Loss 감소로 원가 절감
압출 생산성 향상 ( 다이 수정 진행
중)
가루 이형제 액상 이형제
Batch 검사 관리 통계적 방식 개선
금형 온도 및 세척 방식 보완
• 금형 세척 표준화 / 금형 온도 점검 보
완
진공청소기 도입
• 약품실 청소도구 변경
• 원재료 및 FMB 의 선입 , 선출 방법개
선
재료 선입 선출 방식 정착
필요
- 공간확보 및 구조 변경 검토
18. 개선 활동 상세 내역
▶ 추진단계
일정
단계
1 단계 - 개선 테마 선정
의식환경개선
3정5행
2 단계 - 성형 ( 가황 ) 기술
개선
개선혁신활동
품질목표
조건준수
표준조건
성형 ( 가황 )
시스템 정착
3 단계 - 공정 품질 안정화
공정관리
표준화
19. 고무원부재료 합 . 부 판정 미
흡 DS-MA-001
개선 전
▶ 반제품 합 . 부 판정 미흡
개선 후
▶ 원부재료 합부 판정 및 데이터 관리
▶BARCODE SYSTEM 도입예정 (12.10.31)
- 현재 전산프로그램 운영중
20. 원재료 약품통 관리 미흡
DS-MA-002
개선 전
▶ 칭량용기 청결상태 불량
개선 후
▶ 용기 세척 완료 (04/25)
▶ 낱개 비닐포장 사용 (04/25)
21. 원재료 숙성실 관리 미흡
DS-MA-003
개선 전
개선 후
▶ 원재료 보관실 LAY OUT 불합리
▶LAY-OUT 개선
▶ 적재 장소 부족
▶ 별도 CMB 적치대 마련 사용중
22. 원재료 숙성실 관리 미흡
DS-MA-003-1
개선 전
▶ 원재료 보관실 LAY OUT 불합리
▶ 적재 장소 부족
개선 후
▶LAY-OUT 추가 개선 예정 (12.10.31)
- 공무실 추가 정리 및 공간 확보
23. 원재료 LOT 및 유효기간 미
기재 DS-MA-004
개선 전
개선 후
약품코드 및 내용물 및
포장지 유효기간까지
확인
▶ 개봉일 및 LOT 표기 누락
▶ 개봉일 및 LOT 표기
▶ 원재료 식별 불가
▶ 원재료 식별 가능
24. 측정기기 구매
- 자동차부품산업진흥재단 30% 지원
개선 전
개선 후
▶ 그림자를 이용한 측정으로 , 측정하지 못하 ▶ 카메라에 의한 측정으로 측정할 수 있는
는
영역이 매우 넓어짐 , 측정부위 치수 및
부분도 많음
사진 이용가능 (09. 30)
25. 측정기기 구매
- 자동차부품산업진흥재단 30% 지원
개선 전
개선 후
인장강도 신장률만 측정 가
능
▶ 기존 시험기에서는 인장강도 , 신장률만 측 ▶ 신규 만능 재료 시험기 구매
정
- 압축하중시험 , 비틀림시험 , 이완강도시
가능
험
등 추가적 시험 실시로 신뢰성 확보
26. 반제품 가루 이형제 사
용 DS-ME-001
개선 전
▶ 반제품 가루 이형제 비산으로 환경 오염
개선 후
▶ 액상 이형제 사용으로 환경개선
27. 압출 후 시간 관리 미흡
DS-ME-002
개선 전
▶ 압출 후 경과 시간 미표기
▶ 숙성 시간 파악 문제점
개선 후
▶ 압출물에 압출시간 인쇄
28. 일반 세탁기 사용으로 세척비용 과다 발
생 DS-ME-008
개선 전
▶ 일반 세탁기를 사용
▶ 세척비용이 과다하게 발생 (60 만원 / 월 )
개선 후
▶ 전용세척기 도입 - 세척비 절감 (04/02)
29. 이종압출 LOSS 량 과다
DS-ME-014
개선 전
▶ 이종압출시 LOSS 량 과다로 낭비 심각
( 기존 : 40m 수준 )
개선 후
▶LOSS 절감으로 20m 까지 감축 완료
( 현재 20m 수준 ( 길이측정메타 설치 완
료 ))
30. 압출 생산성 저하 ( 압출속도 )
DS-ME-015
개선 전
▶ 냉각라인이 짧아 압출속도 낮음
- 생산성 저하 ( 현재속도 : 8m)
개선 후
▶ 냉각라인 확충으로 압출 생산성 향상
목표 : 9.8m (20%)
실적 : 18m (225%)
31. PRESS 양부족 불
량 DS-ME-017
개선 전
생지 투입 수동으로 FLOW 변경
개선 후
생지 투입 JIG 사용으로 금형 고무 FLOW
동일 ( 양부족 불량 감소 )
32. PRESS 뜯김 불량
DS-ME-018
개선 전
개선 후
▶ 성형공정 완료 후 BURR 작용으로 인하여
▶ 프레스 성형공정 완료 후 중판 자동 상승 및
높이 불량 발생
자동 하강
33. HOSE 성형 불량
DS-ME-019
개선 전
▶ 맨드릴 거치대 낱개로 제작
▶ 맨드릴 이탈과 함께 불량 발생과다
개선 후
▶ 맨드릴 거치대 개선으로 생산성 40% 향상
34. HOSE 이물질 불량
DS-ME-020
CSM ( 회색 ) 재질 작업 방법 개선 및 물성 비교
작업 방법 개선
작업 방법
개선 전
작업 전 청소 미흡
1. 원재료 20Kg 투입
2. 약품 전량 투입
3. 원재료 잔량 100Kg 투입
8T 두께로 내림 작업 1 회 실시
개선 후
작업 전 청소 유지
1. 원재료 20Kg 투입
2. 약품 전량 투입
3. 원재료 잔량 100Kg 투입
1T 두께로 내림 작업 3 회 실시
8T 두께로 밀 브렌더 작업 실시 (15
분)
35 분 ~40 분 소요
약 1 시간 소요
8T 두께로 밀 브렌더 작업 실시
로라작업시간
압출커팅시간포함
작업 로트
개선전
개선 후
30 분
50 분
T MIN
5.0
5.2
ts2
2:10
2:16
tc90
7:21
7:08
인장강도
66.23
85.08
신장율
709.95
712.89
비중
1.6197
1.6184
개선전
개선후
개선율
불량율 (ppm)
29,206
19,128
35%
경도
67
65
35. HOSE 재단 불량
DS-ME-021
개선 전
▶ 압출후 롤에 감아서 보관
▶ 보관 장소 협소 및 공정 추가로 인한 낭비
개선 후
▶ 압출과 동시에 사용길이에 맞게 재단 실시
- 공정시간 단축으로 낭비 절감
36. 현장 클립 조립기 방치
DS-MD-07
개선 전
개선 후
▶ FOOT 스위치를 이용하여 수동으로 클립조
▶ 센서 방식으로 클립 누락 방지
립
▶ 클립 사이즈 식별 못함과 아울러 , 클립 방 ▶ FEEDER 공급방식으로 클립 방향 및 클립
사이즈 식별 공급
향
성도 식별하지 못함 – 클립누락 발생
37. 증관기 수동으로 조작
DS-MD-08
개선 전
개선 후
수동으로 동작제
어
▶ 증관기 DOOR 수동으로 열고 닫음
▶ 증관기 내부 온도 기록장치 없음
– 작업상태 확인불가
▶ 전자동 시스템 도입으로 , 온도제어
자동작동
▶ 온도측정 기록지 사용으로 작업상태
확인 가능
38. 호스 성형공정 페인트 도포
DS-ET-12
개선 전
▶ 압호스 성형공정에 이형제 사용으로 바닥이
미끄러워 사고의 위험이 있음
개선 후
▶ 바닥 미끄럼 방지 paint 도포
- 요철이 있어 안전 사고 방지
39. 기초질서 클리닉 활동판 제작 운영
D-MAIC 구
성
공정별 부착
공정별 분류
D-MAIC
구성