Fingridin käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen kertoi Tasevastaapäivässä 20.11.2014 sähkön siirtokapasiteetin riittävyydestä ja häiriöistä vuonna 2014.
Lue lisää tapahtumista Fingridin sivuilla osoitteessa: http://www.fingrid.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tasevastaavapaivat/Tasevastaavap%c3%a4iv%c3%a4%2020.11.2014
1 of 17
Download to read offline
More Related Content
Siirtokapasiteetin riittävyys ja häiriöt. Fingridin käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, 20.11.2014.
10. Merkittävimmät siirtoihin vaikuttaneet häiriöt 2014
• Fenno-Skan 2 häiriö 800 MW tuontiteholta 20.3.2014 klo 21:54
– Svenska kraftnät epäili omien hälytystensä perusteella, että alueella liikkunut troolari
olisi aiheuttanut oikosulun merikaapeliin. Molemmista päistä yhteyttä tehdyissä
"open-line" testeissä vikaa ei kuitenkaan löytynyt ja häiriö jäi tuntemattomaksi.
– Häiriön aikana Fingrid teki yhteensä noin 12000 MWh vastakauppaa
varavoimalaitoksilla, säätösähkömarkkinoilta erikoissäätöinä, säätölistan ulkopuolelta
ja "hätäsähkönä" Venäjältä.
– Vastakauppakustannukset olivat kokonaisuudessaan n. 1,9 milj. €, joista omien
varavoimalaitosten osuus oli noin 0,6 milj. €.
• Hikiä-Forssa eteläinen 110 kV voimajohdolla häiriö 24.3.2014 klo 10:59
– Fortum Sähkönsiirrolta saatiin tieto voimajohdolle kaadetusta puusta ja katkenneesta
johtimesta Riihimäellä. Reunavaihe oli palanut poikki ja pudonnut risteävän tien ja
puhelinjohdon päälle.
– Hikiä - Forssa eteläinen johto oli korjattu ja kytketty takaisin käyttöön klo 18.27, jonka
jälkeen Ekokem ja Elenian Leppäniemi palautettiin 110 kV verkkoon.
– Häiriön seurauksena 24 000 Elenian ja Fortum Sähkönsiirron asiakasta sekä
Ekokem olivat sähköttä. Häiriö aiheutti KAH:a 1,74 milj. €.
11. Merkittävimmät siirtoihin vaikuttaneet häiriöt 2014
• Fenno-Skan 1 häiriö Ruotsin puoleisen muuntaja käämikytkimen vian
seurauksena 30.6.2014 klo 00:12
- Svenska kraftnät ilmoitti kello 1.49, että häiriön aiheuttaja olisi Ruotsin puolella
muuntajan käämikytkin. Svenska kraftnätin tutkimusten jälkeen Fenno-Skan otettiin
takaisin käyttöön 30.6.2014 klo 20.12.
- häiriön tapahduttua tilattiin erikoissäätöä ja käynnistetiin varavoimalaitoksia yhtensä
1970 MWh. Vastaostokustannukset olivat 860 k€. Elbas-kapasiteettia Suomen ja
Ruotsin välillä rajoitettiin ja tiistaille Fenno-Skan 1:n kapasiteettia ei annettu Elspot-
markkinoille ollenkaan.
• 1.7 alkaen Fenno-Skan 1 yhteyden kapasiteetti rajoitettiin pysyvästi 400
MW:iin merikaapelin kunnon vuoksi. Fenno-Skan yhteiskapasiteetti on
1200 MW.
12. Merkittävimmät siirtoihin vaikuttaneet häiriöt 2014
• Petäjäskoski-Letsi 400 kV
johto laukesi katkenneen
vaihejohdon vuoksi 3.7.2014
klo 21:33
- johto kytkettiin eroon ja
maadoitettiin aamulla 4.7.
Liitoksesta katkennut vaihejohdin
korjattiin ja johto saatiin takaisin
käyttöön 5.7.2014 klo 3.29.
- kaasuturpiineja käynnistettiin ja
erikoissäätöä tilattiin. Elspot
kapasiteetti rajattiin seuraavalta
päivältä. Häiriön vastakauppa-
kustannukset olivat yhteensä
runsaat 1,2 milj.€.
13. Merkittävimmät siirtoihin vaikuttaneet häiriöt 2014
• EstLink 2 laukesi verkosta 249 MW vientitehosta 8.8.2014 klo 03:35
- EstLink2 paluupiirissä maakaapeliosuudella oli kaapelivika Viron puolella lähellä
Püssin tasasähköasemaa. Jatkoksen korjauksen jälkeen tasasähköyhteys saatiin
käyttöön 16.8 klo 17.45 ja kapasiteetti markkinoille 17.8 kello 01 alkaen.
• EstLink 2 laukesi verkosta 164 MW vientitehosta 9.9.2014 klo 8:00
– vienti Viroon kompensoitiin Estlink 1:llä. Häiriön syy oli sama kuin 8.8.2014, eli vika
paluukaapelin liitoksessa (eri liitoksessa kuin elokuussa) Viron pään
maakaapeliosuudella.
– jatkoksissa havaittiin sellaisia puuttita, että kaikki loput Viron puolen
maakaapeliosuuden jatkokset päätettiin korjata 12.-20.10
• Estlink ja Fenno-Skan yhteyksillä on lisäksi ollut useita lyhytaikaisempia
muuntajista, jäähdytys- ja automaatiojärjestelmistä aiheutuneita häiriöitä
14. Pohjanmaan käyttövarmuus
- lähtötilanne keväällä 2014
• Ventusnevalta ei enää 220 kV yhteyttä pohjoiseen
• Kristiina–Tuovila 220 kV yhteys muutetaan kesäkuussa
110 kV jännitteelle vaatien kuukauden keskeytyksen
• Alueen kuorma suurta, n. 400 MW
• Alueen suurten voimalaitosten (UPM Wisaforest,
Alholma, Kristiina, Vaskiluoto) revisiot ajoittuvat
keskenään kesäkuussa samaan ajankohtaan
• Jos N-1 ei täyty, riskinä on häiriö, jonka piirissä on n.
400 MW kuormitusta
• Lisäksi 220 kV verkon jännitteet heilahtelisivat
huomattavasti, mikäli alueella ei ole voimalaitosta
verkossa
• Käämikytkimiä joudutaan ottamaan käsisäädölle, jolloin
riskinä ovat myös mahdolliset ylijännitteet 110 kV verkossa
nopeiden kuorma- ja kytkentätilamuutosten yhteydessä
15. KS
TU
SJ
UL
KJ
ALMG
KS
G
VAS
G
SEVO
G
KAT
ALM
WISA
G
KD
PR
UN
AJ
400 kV
220 kV
110 kV (Fingrid)
110 kV (Herrfors)
JSS
VE
Pohjanmaan käyttövarmuus
kesällä 2014
• Herrfors Nätin verkon kautta muodostettiin huhtikuussa
Ventusneva-Tuovila 110 kV yhteys
– Renkaan ansioista on selvitty vaikeimmista
käyttötilanteista sekä säästetty huomattavan paljon
voimalaitosten vastaostokustannuksissa
• Alue ei Herrforsin renkaasta huolimatta selviä, mikäli
kaikki voimalaitokset ovat pois verkosta
– Kristiinan kanssa sovittiin revision siirroista, jotta alueella
oli aina yksi voimalaitos käytettävissä
– Kristiinan ja Alholman voimalaitoksia ostettiin verkkoon
kesä-heinäkuussa yhteensä 80150 MWh
• Lisäksi Kristiinan kaasuturpiinilla on ajettu n. 1285 MWh,
kun voimalaitoksia ei ole ollut lainkaan verkossa
• elokuun loppuun mennessä käyttövarmuuden
turvaamiseksi tehdyt vastakauppakustannukset ovat
olleet yhteensä runsaat 1,2 milj. euroa
16. Pohjanmaan käyttövarmuus
loppuvuoden näkymä
• Verkon N-1 käyttövarmuus vaatii edelleen yhden
suuren voimalaitoksen verkkoon alueella
– markkinatilanteen ansioista voimalaitoksia ei ole tarvinnut
ostaa verkkoon ennen marraskuun alun Ventusnevan
alueen keskeytyksiä, jolloin Alholma pidettiin verkossa
vastakaupalla 4.-5.11
• Herrforsin verkon rengaskäyttöä on jatkettu, vaikka
Kristinestadin 400/110 kV muunto otettiin käyttöön
marraskuun alussa
– Kristeinestadin muunto parantaa verkon tilaa, mutta
keskeytysten järjesteminen voi vaatia edelleen laitosten
ostamista verkkoon käyttövarmuuden vuoksi
• Vuoden 2015 osalta tilanne jatkuu haastavana
– Siirtokeskeytyksiä Ventusnevan johdoilla